(资料图)
大庆石化炼油厂攻破重油催化一车间主风机组技术难关,通过对主风机组性能参数深入研究,精细调整,摸索出机组最优工况点,让机组发电功率较去年同期翻一倍,发电功率突破3010千瓦,不仅创历史最高记录,而且远超国内同行业最佳水平。
大庆石化炼油厂攻破重油催化一车间主风机组。
重油催化裂化装置素有“烟机一响,黄金万两”的说法,烟机是其重要的节能设备,它将烟气的内能和静压能转化为机械能,代替电机带动主风机运行。当烟机提供的能量大于主风机的耗能时,除了驱动主风机外,还可以发电,起到节能降耗的作用。
主风机组是大庆石化炼油厂200万吨/年重油催化装置的关键设备,属于公司级A类机组,采用三机组配置型式,由烟气轮机、轴流风机、增速箱、电动发电机等系统组成。
大庆石化炼油厂攻破重油催化一车间主风机组。
在全国电力供应紧张的局势下,大庆石化炼油厂坚持低成本发展,严格全员、全要素和全过程目标成本管控,强化对标意识,依靠科技和管理创新推动成本硬下降。重油催化一车间积极响应号召,把耗电大户主风机组作为重点攻关对象,组织工艺、设备专业研究节电方案。攻关小组立足实际,深入研究主风机组性能参数,经过详细计算烟机效率和对比轴流风机性能曲线,他们不断摸索操作参数,实现烟机入口蝶阀逐渐开大,在降低出口压力使轴流风机提供等风量的同时,降低轴功率。
调整过程中,攻关小组发现轴流风机出口压力、轴流风机的效率和轴功率是一组相互制约的参数,他们不断探索实践,多参数变量分析和精细操作,摸索出机组最优工况点,实现了主风机组高效运行,电动发电机进入全力发电工况。经过调整和验证,主风机组每月发电量可达到216.72万千瓦时,通过总配变电所补充至炼油厂6千伏高压电机用电,每月可创效108.36万元,为全厂提质增效做出显著成效。